下面是范文网小编整理的输煤管理措施3篇(输煤系统管理措施),供大家阅读。
输煤管理措施1
防止输煤皮带着火措施
1.6.1输煤皮带停止上煤期间,也应坚持巡视检查,发现积煤、积粉应及时清理。
1.6.2煤垛发生自燃现象时应及时扑灭,不得将带有火种的煤送入输煤皮带。
1.6.3燃用易自燃煤种的电厂应采用阻燃输煤皮带。
1.6.4应经常清扫输煤系统、辅助设备、电缆排架等各处的积粉。
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挥发份较高的原煤积存一段时间后将产生自燃,原煤自燃后将会烧毁输煤皮带、烧断输煤栈桥以及烧坏输煤、输粉设备附近的其他设施,地面堆积的积煤、积粉自燃还会发生人员误踩造成烧伤。
例如:1992年6月18日,河南首阳山电厂发生输煤皮带重大火灾事故。首阳山电厂布袋除尘器安装后不能正常运行,存在积粉,而该厂燃用煤种挥发份为40%左右,又极易自燃,因此,4号乙侧皮带头部(按输煤流向)的布袋除尘器积粉发生自燃,自燃的煤粉落到皮带使之着火,又因输煤皮带架及底面清扫不干净,输煤皮带为非阻燃橡胶钢丝带,着火后燃烧迅速,而值班人员不按制度巡回检查,擅自脱岗,致使积粉自燃未能及时发现,酿成了重大火灾事故。事故造成火灾烧损皮带487m,烧塌栈桥31m,两台机组被迫停运186h,损失严重。
又如:1995年11月22日,富拉尔基发电总厂发生5段输煤皮带着火事故。该厂燃用褐煤,挥发份较高,煤垛的煤发生自燃,致使在上煤过程中,煤中夹有火炭及火星,将积粉引燃,导致5段输煤皮带着火。值班人员又离岗吃饭,没有及时发现着火,使火势蔓延扩大。
因此,输煤皮带应定期进行轮换、试验。及时清除输煤皮带上下的积煤和积粉,保证输煤系统无积煤和积粉。燃用易自燃煤种的电厂应采用阻燃输煤皮带。运行人员要按规定对运行和停用输煤皮带进行全面巡视检查,当发现输煤皮带上有带火种的煤时,应立即停止上煤,并查明原因,及时消除,并切换输煤系统。输煤皮带停用时,要将皮带上的煤走完以后再停,确保皮带不存煤。
黔西电厂开展输煤皮带着火应急演练
8月24日下午,黔西电厂在输煤系统开展皮带着火应急演练,检验职工应急处理事故能力。
演练模拟在天气炎热干燥、煤种粉尘大的情况下,由于输煤系统6号A带与导煤槽摩擦严重,斗轮机在取煤时取自燃煤上皮带,经过落煤管时引起落煤管内积煤燃烧并迅速扩大。就地巡检员发现1号伸缩头内部6号A皮带有冒烟和较重胶臭味,输煤程控室火灾报警器发出输煤皮带感温电缆报警,立刻汇报输煤程控室,现场紧急启动《输煤皮带着火处置方案》。消防车及时到位,抢险人员身穿防火服、头戴正压式呼吸器在现场灭火,按照处置方案流程进行演练,经过一个多小时的演练操作,完成了全部演练项目,达到既定目标。
在演练开始前,该厂根据《输煤系统火灾处置方案》认真编写了本次演练的方案和演练流程。演练结束后,该厂组织讨论,分析演练暴露的问题,避免真实事故的发生,真正达到应急演练的目的。
在目前持续高温炎热天气的情况下,黔西电厂开展输煤皮带着火实践演练,不仅检验了该厂《输煤系统火灾处置方案》的可行性,提高和加强了全体员工对应急程序、灭火设备的熟悉以及各岗位人员之间的协调,同时也有利于及时发现应急资源是否充足、值班人员应急处理是否到位等问题,为及时有效处理真实事故奠定了坚实的基础。
包头第二热电厂输煤皮带火灾事故
作
一、事故经过
1990年3月6日10时45分,包头第二热电厂启动7号乙皮带上煤。皮带启动后值班工闻到臭胶皮味,即用事故按钮停机检查,并向班长报告。检查未发现异常,又启动7号乙皮带上煤。11时30分值班工又闻到有胶皮味,未发现7号甲皮带背面粘有煤粉,再次向班长报告。班长让皮带空转2~3分钟。11时40分,班长报告车间技术员7号甲皮带煤粉可能有自燃,技术员要求用暖汽水冲一下。12时0分停机后,全班人员下岗休息,班长告诉车间运行副主任7号皮带栈桥下第三、四个窗口有火花,这时已经起火,立即报警,组织灭火,于15时30分将火扑灭。
设备损坏情况:烧毁皮带220m,电缆18根共1008m,控制电缆64根,共计3594m,烧坏磁铁分离器、电动机、皮带钢架等。
二、事故原因
(1)输煤除尘、冲洗装置因设计、设备安装等原因未与主体工程同时投入使用,致使煤粉沉积过多,发生自燃。着火后因没有消防水(冬季防冻而停运),只好用暖汽水灭火,给灭火工作带来困难,加重了火灾损失。(2)管理不严。在新厂建成后,没有相应地制定新的消防规章制度。
(3)防火意识淡薄,麻痹大意,班长、技术员、副主任已意识到煤粉自燃,既未及时处理,又未向厂公安科汇报,导致了这场火灾的发生。
三、暴露出的问题
(1)输煤系统除尘设施不完善,未与主体工程“三同时”。
(2)防火意识淡薄。已发现皮带运行有皮带焦味,未去做检查和处理,而是听之任之,任其发展成灾。
(3)安全生产管理不到位。领导和作业人员没有给予高度重视。输煤系统消防设施不完善,没有消防水,影响了救火效果。
四、防范措施
(1)开展安全检查活动,发现设备缺陷、隐患应及时组织人员认真检查和消除,决不能已察觉到隐患而都不去查找,只汇报了事的错误作法。领导者得知险情后也不能只做一般的安排,不亲自组织检查和消除,要真正做到安全责任到位,实行有效控制,将事故消灭在萌芽状态。
(2)恢复冲洗水源,每天启动冲洗泵冲洗积粉。
(3)完善输煤系统的消防水、冲洗水、除尘设备。
(4)对输煤设备特别是输煤槽进行改进,减少系统漏煤。
国电承德热电输煤传送带故障 河北承德全面停暖 2011年01月13日10:33人民日报赵梓斌 记者今天从河北省承德市获悉:11日23时02分,国家电网承德热电有限公司因输煤传送皮带出现故障,致使两台机组先后被迫停运,造成市中心区约900万平方米供热受到影响。造成事故的原因初步调查为设备温度较高,加之天气干燥,导致传送带起火引起。
据了解,今天承德最低气温达到零下20摄氏度,为尽快恢复供暖,承德市已组成事故处理指挥部,采取机械与人工并用的方式紧急上煤。燃运分场:进行输煤系统着火事故演习
燃运分场进行输煤系统着火的事故演习。
此次演习是安全月活动规定动作之一,其目的是为了增强全员的防火意识,检验输煤系统着火应急预案的正确性和可行性,提高全员自我保护能力,保护输煤系统的安全稳定运行。
演习内容为皮带积粉、存煤自燃、雷管爆炸、电缆绝缘老化损坏着火事故处理演练,由输煤程控二班演习,程控三班监护。演习中就地值班员严格按照在应对此类事故时应遵循的处理原则:及时汇报程控室及班长,说明火灾发生的时间地点原因及火灾严重程度,及时就地拉停运行设备;班长及时汇报领导,并安排副值切断相关设备电源,在做好防止气体中毒,烧伤或者触电的同时,正确使用消防器材,进行火灾扑救;火灾情况严重时及时组织人员撤离,等待专业人员进行扑救,火灾扑灭后,及时检查设备,恢复系统运行等。整个过程演习人员做到了忙而不乱,监护班组对演习过程中的事项进行了补充。
通过演习,大家更进一步明确了自己在事故发生时应该干什么,该怎么干。同时更近一步完善了事故应急预案,为以后的安全生产打下了坚实的基础。
输煤管理措施2
摘 要:本文主要对不同品质煤掺烧的探讨以及实际经验的总结,为电厂创造较大的经济效益,在煤掺烧管理上积累了相当的实际经验,以期对煤掺烧得管理制度建设有所借鉴。关键词: 煤质 掺配 掺烧 安全运行
江苏华电扬州发电有限公司位于扬州市东北郊,东临京杭大运河,南邻宁通高速,北接宁启铁路。建于1958年,1999年实施公司化改制,是中国华电集团公司控股子公司,现有装机容量110万千瓦,2台22万千瓦机组分别于1989、1990年投产,2台33万千瓦机组于2005年投产,年发电能力60亿千瓦时,耗煤量280万吨左右。
1、提出燃煤掺配掺烧的缘由
上世纪90年代初,我们在江苏省发电企业中率先提出燃煤掺配掺烧的设想,主要基于三方面的考虑:一是我公司设计煤种为贫瘦煤,资源稀缺,难以组织;二是公司位于京杭大运河边,煤炭需经运河中转到厂,造成煤炭到厂价格偏高,加之近年来,煤炭价格大幅上扬以及燃煤耗用量不断增加,燃料成本已占公司总成本的70%以上;三是长期以来,“人员多、电价低、负担重”的现状对我们完成目标利润带来很大压力,员工1500多人,2003年以前综合上网电价仅为249元/千千瓦时。为确保机组安全稳定经济运行,努力降低燃料成本,我们开拓思路,在燃煤掺配掺烧方面积极探索与实践,积累了一些经验,取得了显著成效。
2、开展燃煤掺配掺烧的主要做法 做好掺配,抓好源头控制 规范掺配程序
为使掺配满足燃烧需要,由发电部根据运行工况向燃料经营部提出入炉煤各项指标的许可范围,燃料经营部组织煤炭到厂后,化学分公司化验人员及时取样化验,根据化验结果由燃料经营部提出掺配方案,制成《燃煤接卸通知单》,通知燃料生产部进行掺配,同时将《燃煤接卸通知单》报发电部,为运行人员燃烧调整提供依据。细化基础管理
为确保掺配煤合格,我们在基础管理上下功夫。建立了一套完整的燃煤动态实时跟踪体系,利用表格和图示法,建立“码头待卸动态表”、“燃煤接卸通知单统计表”、“卸煤加仓情况统计表”及“煤场动态管理示意图”,使燃煤卸、掺、上、烧全过程做到网上实时跟踪、有案可查。拓展掺配方式
公司22万千瓦机组配有千吨级运河码头一座,5台6吨桥式卸煤机;煤场1座,储煤量61千吨,配置1台斗轮堆取料机;配有3座储煤量各为3000吨的圆筒仓。33万千瓦机组配有1台C2型转子式翻车机;煤场1座,储煤量130千吨,储煤场配置斗轮堆取料机1台。我们充分发挥22万千瓦机组上煤方式多样性的特点,在掺配过程中不断优化掺配方案和流程,形成目前较为成熟的8种掺配方式13条掺配路径:一是码头卸煤机之间掺配,二是码头与煤场掺配,三是码头与筒仓掺配,四是筒仓与筒仓掺配,五是筒仓与煤场掺配,六是铁路煤与码头煤掺配,七是铁路煤与筒仓煤掺配,八是铁路煤与22万千瓦机组煤场煤掺配。严格过程管理
在过程管理中,我们坚持以“五专”确保“五到位”,即:
专人负责,确保各级人员掺配责任到位。燃料生产部明确专人签收码头掺配单,核查掺配比例,确定掺配方式。
专用渠道,确保特殊煤种掺配质量到位。对挥发份低于8%、焦渣特性大于5等特殊煤种,确定专人跟踪负责。
专业流程,确保有据可查掺配比例到位。各运行班组根据指定掺配方式和流程,认真做好运行系统、变更、卸空、加仓情况以及煤场存取区域、数量等数据台帐,确保掺配比例到位。专项制度,确保各项组织措施到位。制定完备的掺配措施和管理规定,贯穿燃煤掺配全过程。
专项检查,确保掺配质量到位。各级管理人员每天检查督促燃煤管理各类台帐记录情况,不定期进行掺配煤抽样化验,并拟定在输煤电视监控中加装录像,监视掺配全过程。做好掺烧,确保锅炉安全运行 .加强掺烧试验,确定最佳掺配方案
我公司设计煤种为贫瘦煤,其中:22万千瓦机组设计煤种主要指标为:收到基低位发热量 MJ/kg、干燥无灰基挥发份%、收到基硫份%、灰熔点>1500℃、可磨性系数60;锅炉采用中间储仓热风送粉系统。33万千瓦机组设计煤种主要指标为:收到基低位发热量 MJ/kg、干燥无灰基挥发份%、收到基硫份%、灰熔点>1400℃、可磨性系数74;锅炉采用正压直吹式制粉系统。
为确保来煤掺配的科学性,我们多次进行不同煤种的掺烧试验,以确定最佳掺配方案。根据设计煤种,结合试验情况,要求掺配后的煤种空干基挥发份14%~18%,发热量≥/kg、哈氏可磨系数≥65、焦结性指数≤4。同时要求掺配前煤种空干基挥发份在6%~30%之间,应用基低位发热量不低于19MJ/kg。对于空干基挥发份6%~8%的煤种,其与高挥发份煤种掺配比例不低于1:2;对于空干基挥发份8%~10%的煤种,与高挥发份煤种掺配比例不低于1:1。对于使用空干基挥发份低于6%,高于30%以上煤种进行掺配,须事先汇报相关领导,批准后由发电部拿出掺烧方案,方可通知运行人员执行。加大燃烧系统技改力度,为锅炉掺烧夯实基础
为增强锅炉燃烧掺配煤的能力,公司先后对22万千瓦机组燃烧器、制粉系统进行了技术改造,为锅炉稳定燃烧提供设备保证。
(1)将原一、二层煤粉燃烧器分别改为煤粉直接点火燃烧器和富集型燃烧器,适应煤种变化需要,保证燃烧工况稳定。煤粉直接点火燃烧器,通过预埋在燃烧器内容量为330Kg/h的油枪小火焰点燃煤粉气流,遇煤质变化大燃烧不稳可及时投入稳燃。在升、停炉过程中还可以实现点火即可投粉,节油效果十份明显,公司2台22万千瓦机组一年升停炉和稳燃用油在150吨左右。
(2)将制粉系统原径向粗粉分离器改为串联双轴向粗粉分离器,增强了分离效果,改善了煤粉的均匀性。并在改造完成后进行了全面性能调整试验,得出制粉系统最佳运行卡片。(3)对制粉系统三次风进行改造。由改造前一套制粉系统对应2只三次风喷口改造为对应4只三次风喷口,使三次风速由原来70m/s降至55m/s以下,解决了长期困扰锅炉的三次风速过高、飞灰可燃物含量偏大和影响燃烧稳定性等问题。
(4)为防止烧坏燃烧器,增加了可调一次风冷却风管。一次风热风温度可在360℃~240℃范围内调节,使得燃烧器适应煤种变化的能力增强。
(5)原煤仓加装了压缩空气疏通装置及断煤疏通机,为掺烧煤泥等流动性差的煤种创造了条件。
注重燃烧调整技术指导,为锅炉掺烧提供支撑(1)加强人员培训,提高运行人员燃烧调整水平
我们一方面加强思想教育,提高运行人员的责任心和敬业精神,强化安全、节能意识;另一方面加大培训力度,提高运行人员的技术业务素质和处理异常燃烧工况的能力。邀请专家讲解理论知识,让身边的技术能手走上讲台介绍燃烧调整的经验体会,安排专工对运行调整中发生异常情况进行分析,促进了运行人员技能水平的提高。(2)针对来煤指标和设计煤种偏差较大,编制运行操作卡
为给运行人员燃烧掺配煤提供可操作的依据,经过多次燃烧调整试验,发电部制定了《异常煤种操作卡》,操作卡首先对异常煤种进行了界定,根据来煤实际出现机率的多少分为三类:
1、挥发份高、焦结性高;
2、应用基水分大;
3、挥发份低或灰份大。每类煤种操作卡对燃烧器的检查、一次风温、一次风压的调整、制粉系统的运行方式等提出了明确要求。操作卡还附有《煤质化验单》、燃烧指导曲线、不同挥发份下一次风温、一次风压对照表。通过使用《异常煤种操作卡》,不仅对运行人员操作具有指导作用,而且有利于技术人员对燃煤情况进行技术分析,为公司煤炭组织经营提供决策依据。如33万千瓦机组中速磨对可磨系数要求较高,而此数据我公司无法化验,运行中我们一旦发现异常,可及时查看台帐分析具体煤种,调整上煤方式,最大限度地减少对机组燃烧的影响。(3)积极应对掺烧过程中出现的新情况、新问题
随着我公司两台33万千瓦机组的双投,燃煤耗用量巨增,为保证燃料供应,在华电煤业集团和江苏分公司的直接关心下,2005年3月份,我们打通了“海进江”战略通道。目前海进江来煤以蒙混煤为主,空干基挥发份Vad30%左右,灰熔点1160-1200℃,与设计煤种偏差较大。针对新问题,我们及时制定技术措施,指导运行操作。由于蒙混煤灰熔点仅有1160-1200℃,而33万千瓦机组炉膛出口设计烟温1043℃,因此燃烧调整的重点是防止炉膛结焦,我们主要采取以下措施:一是合理组合磨煤机运行方式。锅炉5台磨煤机下层使用蒙混煤,上层磨使用高灰熔点煤。二是通过风量调整,降低火焰中心,达到降低炉膛出口烟温的目的。三是加强各受热面吹灰。通过受热面壁温及主再汽温变化情况的分析,决定受热面吹灰部位及频率,并做好前后对比工作。
3、做好燃煤掺配掺烧的几点体会
近15年来,我们先后对不同挥发份煤种之间,不同发热量煤种之间以及泥煤、高硫煤、神华煤的掺配掺烧进行了实践,燃煤掺配掺烧工作日益科学化、规范化、系统化,2001年至今,两台22万千瓦机组未发生一起锅炉熄火事故,未发生一起因燃烧问题降负荷或损坏设备现象。加入华电集团以来的近三年,累计掺配掺烧煤量达484万吨,占总耗煤量%。多年的探索与实践,让我们深切地体会到,燃煤掺配掺烧在保证机组安全稳定经济运行、提升企业效益方面发挥着重要的作用。要使这项工作富有成效,需把握好以下几个环节:
领导高度重视。我公司领导高度重视燃煤掺配掺烧工作,成立了由总工程师为组长,燃料经营部、燃料生产部、发电部、化学分公司等相关人员组成的燃煤掺配掺烧工作领导小组,定期召开专题会议,协调、总结、完善掺配掺烧工作。要求燃料生产部做到卸得下、掺得匀、上得去,保证不断煤;发电部要勤调整、燃烧稳、不熄火,保证安全;燃料经营部要调结构、整资源、比价格,降低成本。健全规章制度。燃煤掺配掺烧工作是一项跨部门、跨专业的综合性工作,为使这项工作科学、有序、系统开展,我们从燃料的采购到中转港口的管理、从码头的接卸掺配到锅炉燃烧调整,制定了《燃料接卸管理规定》、《燃料掺配管理规定》、《燃煤掺烧管理规定》等一系列管理制度,并狠抓制度落实。
严格过程管理。为确保掺得匀、烧得稳,相关部门通力协作、密切配合,不断完善组织机构、强化技术措施,建立监督机制,全过程跟踪管理。对特殊煤种掺配,为保证掺得匀,由部门确定掺配现场负责人,加强现场跟踪和监督指导,严格按照掺配煤接卸通知单的要求比例进行掺配,确保了掺配工作万无一失。对新掺烧煤种和有过掺烧不稳记录的煤种,发电部负责人和专职亲临现场,加强现场值班力量,及时分析现场出现的异常情况,找出问题症结,落实整改措施,保证稳定燃烧。
营造浓厚氛围。在全公司范围内营造燃煤掺配掺烧工作氛围,为掺配掺烧工作创造了前提。在这种氛围的熏陶和感染下,燃料生产部和发电部人员从害怕掺配掺烧,到理解、响应掺配掺烧,从被动参与,到主动为掺配掺烧工作出谋划策、争做贡献。
4、燃煤掺配掺烧工作中存在的问题及下一步打算 目前存在的问题
1.硬度较高的部分无烟煤在33万千瓦机组无法进行掺烧。33万千瓦机组为正压直吹式制粉系统,煤硬度髙,磨煤机压差增大,出力明显减小,直接影响机组带负荷。
2.由于33万千瓦机组磨煤机对煤种的要求较高,煤泥目前还无法在33万千瓦机组掺配。3.由于掺配是一个物理过程,往往会出现分级燃烧现象,特别是Vdaf<10%的燃煤分级燃烧现象严重,飞灰可燃烧物明显偏高,影响了锅炉效率。
4.燃料系统运行时间长,设备维护时间紧张。由于33万千瓦机组投产后用煤量大增,在掺配过程中,输煤系统调换频繁,造成上煤加仓时间紧,斗轮堆取料机等主要设备维护时间短。下一步工作打算 继续加强设备改造
通过设备改造,使33万千瓦机组煤场具备掺配条件。33万千瓦机组煤场仅有1台堆取料机,煤场中的煤无法进行自身掺配,制约了铁路来煤。为此,我们将积极向主管部门反映掺配掺烧的实际情况,申请增加1台堆取料机计划,为燃煤掺配创造条件。
继续探索蒙混煤掺配掺烧方案 由于蒙混煤统配计划价格较低,燃用此煤种经济效益可观。因此,我们将进一步进行蒙混煤掺配掺烧的探索,力争彻底解决蒙混煤易结焦等问题。继续做好掺配掺烧精细化管理工作
我们将在总结经验、发扬成绩的基础上,进一步做好掺配掺烧精细化管理工作,深入研究掺配方案、掺配比例的变化对经济性的影响,用掺配掺烧的试验结果进一步调整燃料结构,优化采购方案,为企业参与电力市场竞争创造条件。
以上是我公司燃煤掺配掺烧工作的主要做法。随着电力市场竞争的日益加剧和煤炭市场的复杂多变,在确保安全的前提下,深化燃煤掺配掺烧工作,努力降低发电成本的任务更加艰巨。我们将在集团公司及江苏分公司的正确领导下,认真学习和借鉴兄弟单位好的经验做法,继续创新思路,积极实践,充分挖掘企业可持续发展的潜力,为集团公司“358”战略目标的实现作出我
输煤管理措施3
输煤系统防火防爆措施
一、火车来煤接卸防火防爆措施
1.重点防范地点:各皮带头尾部、三工位、皮带给煤机和翻车机振动斜煤蓖,以及各除尘设施,发现积粉立即汇报联系处理。
2.各值班人员要每班检查自己岗位的消防设施是否完好,并熟悉使用方法。3.定期对各除尘器进行解体排灰,程控值班员在设备停转时间歇启停除尘器,防止积粉自燃。
4.火车来煤接卸期间,翻车机振动斜煤蓖地面积粉,各皮带头尾部、皮带给煤机等处积粉每天彻底清理一次。
5.值班员到岗位严禁携带火种,重点防范区域内进行电火焊作业应根据现场实际情况采取完善可靠的安全措施(如清理动火区域积煤、洒水、铺设防火隔板等),工作许可人和工作票负责人双方必须到现场确认措施完善齐全可靠。6.火车来煤堆煤期间,巡检时重点检查各皮带头尾部滚筒、三工位导料槽下、皮带给煤机滚筒下、翻车机C型端环支撑托辊组积粉情况,发现与转动机械接触和摩擦立即联系清理防止积粉温度升高自燃。
7.严格执行输煤系统消防水定期试验制度和消防器材检查制度,确保消防设施正常备用。
二、输煤皮带防火防爆措施
1.做好输煤消防水系统的运行维护,保证消防水压力符合规定压力(),同时做好消防水系统的定期试验及其它定期工作,并做好记录。2.输煤皮带按规定(每班切换)定期进行切换运行。
3.及时清除输煤皮带上下的积煤和积粉,保证输煤系统无积煤和积粉。4.运行人员要按规定对运行和停用输煤皮带进行全面巡视检查,当发现输煤皮带上有带火种的煤时,应立即停止上煤,并查明原因,及时消除,并切换输煤系统。
5.输煤皮带停用时,要将皮带上的煤走完以后再停,确保皮带不存煤。6.输煤皮带上禁止存放易燃易爆物品,不得堆积木材、棉纱等,如需要少量存放生产用油,必须将油放在带盖的铁桶内,用过的油棉纱和油抹布要防止指定的地方并及时进行清理。7.焊补落煤管时前,要在皮带上面铺防火隔板,以防皮带着火。输煤皮带上部和原煤仓口处动火,应做好隔离措施。
8.原煤仓检修时要对原煤仓进行彻底隔离,特别要联系值长集控人员将原煤仓至给煤机的手动插板可靠关严,防止热风进入煤仓,同时在措施做完后要检查确认原煤仓无冒粉现象后方可许可开工。
9.严禁任何人在输煤皮带间吸烟,防止引发火灾事故。
10.定期清理除尘设备内部、拉紧重锤室、原煤仓顶、煤仓层处积粉,防止自燃着火。
11.定期检查输煤系统积煤积粉情况。
12.皮带着火应立即停止皮带运行,用现场灭火器材或用水从着火两端向中间逐级扑灭,同时可采取阻止火焰蔓延的措施,如在皮带上覆盖砂土。13.原煤仓着火应用冲洗水、消防水和灭火器进行灭火。
三、防止原煤仓爆炸控制措施
1.预知原煤仓要进行检修或机组进行停机检修可能超过7天时,应做到磨停仓空,以避免长时间停放原煤。
2.集控应定期切换原煤仓运行,备用仓停用时间不超过15天。
3.临时停炉,无法烧空的储煤原煤仓应严格执行巡回检查制度,每天用测温仪测量温度。当发现原煤仓内温度异常升高或确认原煤仓内有自燃现象时,应立即进行灭火,防止因自燃引起的原煤仓爆炸。
4.严禁将自燃煤上至原煤仓,自燃煤应全面浇透冷却后方可加至煤仓。5.原煤仓检修时要对原煤仓进行彻底隔离,特别要将原煤仓至给煤机的手动插板可靠关严,防止热风进入煤仓, 同时在措施做完后要检查确认原煤仓无冒粉现象后方可许可开工。
四、输煤系统电缆防火控制措施
1.对控制室、开关室通往夹层、隧道,穿越楼板、墙壁的电缆孔洞和盘面之间的缝隙检查采用阻燃材料封堵严密。
2.检查电缆竖井应分段作防火隔离;对敷设在隧道和区域内架构上的电缆要采取分段阻燃措施。
3.电缆隧道、夹层等处要定期检查清理,保持清洁,不积粉尘、不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。
4、输煤系统内敷设的电缆要组织分区负责,并定期清扫积灰、积粉。
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