电气工程毕业生自我鉴定

时间:2024-08-29 10:08:31 自我鉴定

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电气工程毕业生自我鉴定

  岁月匆匆,自xx年4月逐渐在天津市无缝钢管厂实习迄今已逾一年。这段时间内,我主要在专用管分厂进行实践。此过程中,获得了众多珍贵的知识。因领导的安排,我最初在电工工段实习,随后在今年3月加入电气组。在老师傅的帮助下,运用我在学校所学的理论,我对工厂的钢管生产基础知识有了更深的认识,对生产流程有了更全面的了解,对外部设备与基础电路的操作变得更加熟悉。

  进到无缝钢管厂专用管分厂后,我直接参与电工工段的实习。一开始对系统和线路不足了解,通常是跟随师傅深入了解工作环境,掌握外围电路及电器设备,还学习轧制生产流程的细节。在经过了很长时间的实习以后,以优异的表现在今年3月进到电气组,继续我的学习与工作。部门领导的照顾以及持续的帮助下,为了保证生产效率,大家常常需要开展一些小的创新与改造。参加这些项目的过程,令我持续积累经验,拓展视野。

  比如,破孔p1操作台与操作间间距不算远,但在生产中,一线操作工需要频繁奔跑,原因在于p1操作台没法独立控制,只能在操作间加以控制。因此,在部门领导的引导下,对p1操作台的故障展开了清查,最终发现连接两端的网线被废弃的轧制工具砸断。正好仓库里没有这种型号网线,因此我们尝试用红黑麻花网线取代,成功使p1操作台恢复过来,保障了生产效率。

  也有,水压机操作台的停料处于够味时无法翻料,但相反却出现了停料处够味时才能翻料的状况。测水压的过程用PLC和限位开关加以控制,但在系统中并未发现难题。便决定在限位开关位置逐一排查,最终发现翻料处一个限位开关毁坏,更换后恢复了正常。

  Assel做为轧制环节中非常重要的阶段,与最后成品品质息息相关。因此,我们在这方面开展的改造会比较多,常常结合实际情况作出调整。最近推出的219系列新产品为我们所不曾生产过,在工艺组制定了规划和制度改革后,对于轧制过程进行了详细分析,减少了轧制速率,防止了速度过快造成毛管弯折从而造成卡管的问题,从而保障钢管能够顺利完成主机。轧制后,高温的钢管要用地滚送往常化链床,因为温度太高易对钢管造成伤害,影响产品品质。因此,我们在assel主机一侧添加了两台风机,轧制结束后稍加制冷再用地滚拖出,保证了管子的品质。

  辊道做为生产中的核心设备,常常面临毁坏,特别是减速器和电机极易损坏,这就需要电机务必极其牢固,防止强烈晃动。因此,我们在电机底端增加了一个支撑基座,并与电机焊接,那样可以有效固定电机,减少因晃动而造成的损害。

  作为生产二线的一员,我始终竭尽全力,确保生产顺利进行,见到加工过程如此如火如荼,心里自然充满喜悦与自豪。在接下来的工作中,我将更加努力,提高自身能力水平,为企业贡献更多能量。

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